Hastighetsövervakning och automatiskt tågstopp - system som aldrig togs i bruk
Redan omkring 1970 installerades ett tågstoppssystem
på Angeredsbanan. Dock fungerade
det enligt uppgift dåligt, något som även gällde signalsystemet i övrigt. Tågstoppet
togs
aldrig i bruk. I slutet av 1970-talet hade banans signalsystem bytts ut mot ett
mer tillförlitligt. GS fick nu tillstånd att driva trafik utan tågklarerare.
Uppenbarligen
blev man vid GS då oroliga för att tåg obemärkt kunde köra förbi stoppsignal ut
på enkelspårssträckor. Därför utvecklade GS ett system för hastighetsövervakning
och automatiskt tågstopp.
Systemet bestod huvudsakligen av tre delar
- sändare som delvis styrdes av signalsäkerhetsanläggningarna
- överföring mellan bana och tåg. Detta skedde med mikrovågssändare och -mottagare
från Almex.
- vagnsutrustning
Utvecklingen sköttes inom GSK, den till GS knutna organisation som tillhandahöll kommunikationsradio
för hela den kommunala verksamheten i Göteborg. GSK kom till
som en följd av att GS redan under 1950-talet införde kommunikationsradio för spårvägs-
och busstrafiken.
Varför man valde att utveckla i egen regi är oklart. Det fanns liknande enkla tågstoppssystem
bland annat vid flera spårvägar i Tyskland, och där köpte man färdigutvecklade system.
SJ var också
på god väg med att införa ATC, men kanske ansågs det systemet onödigt avancerat
för Angeredsbanan. Det fanns kanske också en idé om att kunna sälja systemet till
andra trafikföretag. En av de som arbetade med utvecklingen ansåg, när jag frågade
långt senare, att systemet var väl så bra som SJ ATC
Samma sorts sändare och mottagare från Almex hade GS sedan flera år testat i samband med två
andra projekt.
Det finns oklarheter och motsägelser i de handlingar från GS som finns i Vägverkets
arkiv, så beskrivningen nedan är min egen tolkning av hur systemet var tänkt att
fungera.
Informationsöverföring till vagnar
Mikrovågor är elektromagnetisk strålning som har högre frekvens än radiofrekvent
strålning men lägre frekvens än ljus. 300 MHz och uppåt brukar anses som mikrovåg.
Sändare och mottagare från Almex, normalt använda då för att känna av när t ex bussar passerade vissa platser längs sin linje.
Bussarna hade en LCR (Location Code Reader) som sände ut en kontinuerlig bärvåg.
När bussen kom i närheten av en LCT (Location Code Transmitter) modulerades bärvågen
av LCT och återsändes till LCR. Bussens kommunikationsradio kunde då sända ett positionsbesked
till den centrala trafikövervakningsutrustningen. På Saltsjöbanan användes systemet
för att styra zoninställningen i de biljettstämplingsautomater som fanns i de nya
vagnarna som kom 1976. Den automatiska zoninställningen fungerade dock så dåligt att biljettautomaterna
slopades och alla kupongremsor istället stämplades av konduktören.
Ovan syns mottagaren M ovanpå främre linjenummerskylten, styrenheten K (kontrollenhet)
i vagnen och
en tryckknapp som föraren kunde använda för att koppla bort bromsfunktionen
och köra vidare med högst 20 km/h. Sändaren S satt på en rörstolpe av liknande
slag som användes för ljussignaler, dock var nog inga sändare placerade
på samma stolpe som en signal. Samtliga sändare satt till vänster om spåret sett
i körriktningen.
En principskiss som visar hur besked om tillåten hastighet ges vid fyra punkter
före en signal:
Dessa fyra sändare återsände olika besked beroende på om signalen visade stopp
eller kör. Detta ordnades genom att sändarna kompletterades med reläer
som i sin tur styrdes av reläer i signalsäkerhetsanläggningen.
Men man tänkte sig även ytterligare informationspunkter, antagligen för att hålla
vagnsutrustningen uppdaterad och säkerställa länkning mellan informationspunkterna
så att ett eventuellt fel kunde upptäckas:
Varje LCT fick ström från fyra 1,5 V alkaliska torrbatterier. Reläerna i sändare
som skulle överföra signalbesked drevs med 48 V från signalsäkerhetsanläggningen. LCT
bestod i övrigt av en mikrovågsmodulator och en kodgenerator.
Informationen från sändarna bestod av 12 bitar varav en paritetsbit för att i viss
utsträckning kunna upptäcka förvanskningar av koden.
Frekvensen 10,265 GHz
sändes från vagnen.
Vagnsutrustning
Bakom förarplatsen fanns en mikrodator, eller som man då ibland skrev, µdator
(my-dator), tillverkad av RCA. Datorn var byggd på integrerade kretsar av
typ CMOS - Complementary Metal Oxide Semiconductor
Styrprogrammet låg i PROM (programmerbart läsminne),
dessutom fanns ett flyktigt arbetsminne (RAM; "kladdblocksminne" kallas det ganska beskrivande i
GS dokumentation),
Siffertablån visade en ensam nolla när styrenheten var i funktion. Vid för hög hastighet
eller tekniskt fel visades istället ett värde mellan 1 och F (hexadecimal kod) som
angav typ av avvikelse. Tablån kunde visa ytterligare tio siffror, vilket skedde
när testknappen T2 trycktes in. Oklart vad som visades då, kanske de tio intressanta
bitarna i koden från senast passerade sändare? Fel-etiketten tycks ha varit en pappersetikett
där föraren kunde skriva av den information som vid ett fel visades i siffertablån.
Summern (även benämnd tjutare) ljöd när hastigheten var för hög före en signal som
visade stopp. Föraren hade då viss tid på sig att bromsa innan automatisk bromsning
satte in. Summern tjöt också vid test med testknappen T2.
Vid förarplatsen fanns en tryckknapp T1 som föraren kunde använda för att passera
en signal i stopp. Hastigheten begränsades då till 20 km/h, men om föraren
släppte knappen bromsades tåget
Tågstopp till/från T3 var en plomberad omkopplare. I läge från
var tågstoppet helt bortkopplat. Detta läge var tänkt att främst användas när
vagnen körde på sträcka utan tågstoppssystem. Att Angeredsbanan skulle kopplas ihop
med övriga nätet och trafikeras av genomgående linjer så som skedde några år senare
var inte aktuellt vid denna tid. När sammankopplingen skedde byggdes banan för övrigt
ut till dubbelspår, så tågstoppet, vars enda syfte var att övervaka utfart på enkelspår,
hade då i vilket fall blivit onödigt.
På främsta hjulaxeln fanns en pulsgivare och en tachometer (hastighetsmätare), och
deras värden jämfördes. Vid avvikelse utlöstes automatisk broms. Informationen
från pulsgivaren användes primärt för att mäta hur långt vagnen rullat sedan passage
av senaste sändare..
Översiktsritning som visar både
vagnsutrustning och banutrustning
När tåget körde för fort i förhållande till bromskurvan gav kontrollenheten bromsorder
till både de elektriska och mekaniska bromssystemen. Bromskurvan var dock beräknad
så att tåget skulle stoppa före signalen även om endast mekanisk broms fungerade.
Ritning koppling till mekanisk
broms och gruppering för elbroms.
Ritning manöverkretsschema elbroms
När föraren höll tryckknapp T1 nertryckt inkopplades en hastighetsvakt
i TRAMIAC (styrsystemet för pådrag av drivmotorerna och för elbroms) så att hastigheten
inte kunde överskrida 20 km/h.
Banutrustning
Skissen nedan är från GS preliminära beskrivning maj 1978. Signal 118 (vid övergångsväxeln
från Kortedalabanan) hade endast ett punktstopp som slog till broms ca 25 meter
före signalen när denna visade stopp. Vid de övriga på skissen utsatta signalerna
fanns, utöver punktstoppet, hastighetsövervakning vid tre punkter före signalen.
Av den preliminära beskrivningen framgår läget för samtliga sändare (pil med tvåsiffrigt
tal):
Sändare kunde ha tre olika uppgifter:
- Hastighetsövervakning före signaler
- Positionsgivning. Exempelvis var sändarna 41 - 45 positionsgivare. Antagligen var
syftet att se till att tåg på väg från Angered hade fungerande tågstoppssystem när det närmade
sig den första säkerhetskritiska signalen, signal 138 som reglerade utfarten på
enkelspår vid Alelyckan. Informationspunkterna var länkade och vagnsutrustningden
höll koll på att tåget inte körde för lång sträcka utan att få information från
nästa sändare. Detta skulle eliminera riskerna med att t ex sändare eller
mottagare gick sönder.
- Test av tågstopp vid daglig översyn av vagnar. Detta gällde sändarna 128v (för vänstervagnar)
och 128h (för högervagnar) i skötselhallen vid Odinsplatsen
Sändarna kunde vara kodade på tre olika sätt:
- Vanliga sändare: Fast kodad med eget sändarenummer och numret på nästa sändare.
Eftersom dessa sändare, som fanns av undertyperna 1 - 3, satt på ett för varje undertyp
känt standardavstånd, behövde de inte ange avstånd till nästa sändare. Dessutom
sände de signalstatus, som lästes av från reläer i signalsäkerhetsanläggningen.
Om signalen inte visade kör sändes en kod som innebar att vagnens styrutrustning
skulle följa bromskurvan.
- Nollsändare som positionsgivare. Fast kodad med nästa sändares nummer och avstånd
till nästa sändare
- Nollsändare som både är positionsgivare och anger signalstatus: Fast kodad med nästa
sändares nummer och avstånd till nästa sändare samt dessutom signalstatus avläst
från reläer. Dessa sändare satt omedelbart invid en övervakad signal, och gav omedelbar
broms om signalen visade stopp (punktstopp).
Sambandet med signalsäkerhetsanläggning framgår av
översiktsritning
Nedan en senare variant på placering av sändare. Ritningen är daterad den 27 september
1978, och nu tänkte man sig ha tågstoppsfunktion även för den korta enkelspårssträckan som vid Angereds centrum. Detta enkelspår var ett provisorium i avvaktan på att
vändslingan togs i bruk. Tidigare hade man tänkt sig en tvåspårs säckstation med
spårkryss.
Funktion i normalfall
När tåget närmade sig en signal med tågstoppsfunktion överförde de tre sändarna
närmast före signalen information om signalens status. Om signalen visade stopp
jämfördes verklig hastighet mot en hastighetskurva lagrad i vagnens styrutrustning. Denna
hastighetskurva låg några km/h under den tvingande bromskurvan. Om hastigheten var för hög ljöd summern och föraren borde bromsa. Om hastigheten likväl nådde upp till
bromskurvan tillsattes bromsarna. Ifall tåget passerade sändaren omedelbart invid
en signal som visade stopp tillsattes bromsen direkt. Om föraren bromsade
tillräckligt gavs inget särskilt besked till föraren. Det fanns överhuvudtaget ingen
hyttsignalfunktion, utan tågstoppet ingrep bara när föraren inte följde beskeden
från de ytttre signalerna.
Koppla förbi tågstoppet
Det fanns tre möjligheter:
- Den plomberade omkopplaren T3 som helt kopplade ur hastighetsövervakning
och tågstopp
- Tryckknapp T1 som, så länge den hölls nertryckt, tillät körning
med maximalt 20 km/h
- Nollställning genom att vrida fram-backomkopplaren till S och därefter
tillbaka till F eller B. Därefter kunde man köra
högst 300 meter utan hastighetsövervakning. Detta var nog tänkt att användas bland
annat vid start från slutstation.
Test
Föraren skulle testa tågstoppet när tjänsten började och när vagnar kopplades till
eller från tåget. När föraren tryckte in testknappen T2 skulle
lampan L tändas och släckas och summern ljuda. Då fungerade systemet
korrekt. Test skulle göras vid första avgången från vardera slutstationen.
Varje dag skulle hallpersonalen testa vagnarnas tågstopp med de sändare som fanns
i vardera änden av hallen. Detta test gick till så att man passerade sändaren och
kollade att bromsen då gick till.
Vid fjortondagarsöversyn av vagnarna användes en bärbar sändare där data kunde ställas
in för att genomföra en mer noggrann kontroll.
Jämförelse med andra liknande system
ATC vid det stora normalspåriga järnvägsnätet arbetar med avsevärt lägre
frekvenser; 27 MHz sänds från lokets antenn och svaret från balisen kommer på 4,5
MHz. Signaler med denna låga frekvsens tränger problemfritt igenom snö, is mm. Avståndet
mellan antenn och balis är också litet.
SSC (Sistema Supporto Condotta) arbetar med mikrovåg på 5,8 GHz, alltså ungefär
i samma område som GS-systemet (10,2 GHz). Det av GS utvecklade systemet hade också
flera andra likheter med SSC:
- Sändare - mottagare fanns redan; utvecklade för andra tillämpningar
- Sändare/transpondrar högt placerade, ingen utrustning i spåret
- Relativt stort avstånd mellan sändare och mottagare tillåts
- Länkning mellan informationspunkterna
så att systemet upptäcker om en transponder slutat fungera
- Verklig hastighet jämförs med en bromskurva
Tågstoppsutrustning sätts upp och tas ned
Systemet provades ut i början av 1978 på den nedlagda men kvarliggande Bräckebanan. Vagn 618 användes och man körde mellan Eketrägatan och Vårvindsgatan [Forsberg 2012 sid 53].
I juni 1978 hade tågstoppsanordningar satts upp vid Mosaiska begravningsplatsen,
Polhemsplatsen, Olskroken och Alelyckan. I början av oktober samma år var hela installationen
klar.
I februari 1979 noterade jag att tågstoppsanordningarna på vagnarna hade monterats
ned. Tågstoppsanordningarna längs banan
började man ta ner i början av januari 1979.
Vägverkets synpunkter
Att utrustningen försvann berodde på att systemet inte godkändes av Vägverket.
Vägverket avsynade i september 1978 den nya sträckan Storås - Angereds centrum,
som GS då fick tillstånd att trafikera. Det automatiska tågstoppssystemet för den
befintliga enkelspårssträckan kunde emellertid inte godkännas eftersom dokumentationen
var otillräcklig. Vägverkets
konsult Birger Lejdström (signalingenjör vid SJ) hade en hel del
frågor.
Efter att Lejdström fått svar på sina frågor och GS skickat in mer
utförlig dokumentation kom i oktober 1978 besked från Vägverket
att tågstoppssystemet inte kunde godkännas. Detta motiverades med "säkerhetstekniska
skäl". Dessa skäl beskrivs inte, men uppenbarligen ansåg Vägverket
att systemet hade brister. Verket anförde också "betänklighet från säkerhetsfilosofisk
synpukt mot att anordna tågstopp på Angeredsbanan". Vilka filosofiska aspekter verket
syftade på framgår inte, men det har påståtts att järnvägsinspektören Hagman anfört
att det kunde vara olämpligt att ha tågstopp bara på en del av banan och inte vid
alla huvudsignaler på spårvägsnätet. Något som i så fall överensstämmer med principerna
i den tyska BOStrab, där tågstopp generellt krävs vid huvudsignaler. Däremot finns
inget sådant krav vid järnvägen i Sverige, och SJ började just i slutet av 1970-talet
införa ATC med en uttalad policy att satsa resurserna på att utrusta banor med stark
trafik, dock inte stora stationer där låg hastighet gäller och ATC skulle bli kostsamt.
Men Vägverket hade förstås inget inflytande över de statliga järnvägarna.
"Almex aids Gothenburg light rail operation"
kunde man läsa i International Railway Journal i november 1978. Där beskrivs
att ett Location Monitor System (LMS) av GS utvecklats "as a type of atc system".
Artikeln publicerades alltså efter att systemet underkänts av Vägverket.
Vad som kom istället
Vägverket menade att risken för passage av signal i stopp kunde minskas med förstärkt signalering eller skyddsväxlar före enkelspårssträckor. Skyddsväxlar blev det inte,
däremot förstärkt signalering:
I december 1978 satte man upp ytterligare en treskenssignal på samma stolpe som
signal 105 (utfart från vänsterspår mot Olskroken). Den nya signalen var placerad
omedelbart till vänster om den vanliga huvudsignalen. Den hade ingen bakgrundsskärm,
däremot större ljusöpningar och starkare sken. Förarna hade ombetts säga vad de
tyckte om den nya signalen. Uppenbarligen ville man också testa nya signalbilder;
vid följetågstrafik visade den nya signalen omväxlande grönt och rött sken samtidigt
som den gamla signalen som vanligt visade blinkande grönt.
Signalbilden med omväxlande två blinkande gröna varvat med blinkande rött sken slopades
snart. Däremot började man i januari 1979 utrusta signaler för utfart mot enkelspår
med ett extra rött sken, för att kunna visa stopp med två röda sken, varav
det ena blinkande. Den nya signalbilden provades dock först genom en extra lykta
vid signal 104, infartssignal till Polhemsplatsen. I slutet av januari 1979 var
provsignalerna både vid Polhemsplatsen och Mosaiska begravningsplatsen nedtagna.
I mitten av februari 1979 hade utfartssignalerna vid Polhemsplatsen fått fyra lampor
på en gemensam bakgrundsskärm. Utöver grönt och gult sken kunde de nu visa även
två röda varav ett blinkande. Kanske berodde detta på att man ibland körde enkelspårsdrift
på dubbelspåret till Mosaiska begravningsplatsen, och ansåg sig ha behov av extra
säkerhet? På den sistnämnda platsen liksom
vid Olskroken hade utfartssignalerna också blivit treskenare med möjlighet att visa
två röda. Några dagar senare hade den nya typen av signaler med två röda sken kommit
upp även vid Gamlestadstorget. Eftersom A-signalerna fortfarande var i bruk visades
alltså tre röda sken för att hindra otillåten utfart mot enkelspår! Den siste
februari drogs dock tågklarerarna in, så sedan var A-signalerna släckta. Vid Alelyckan
bör signaler med två röda sken också ha införts under februari.
Varför GS inte lyckades den här gången heller
Jag kan tänka mig att det fanns flera orsaker:
- Systemet utvecklades och installerades trots att det inte fanns något krav från
Vägverket. Oklart om GS gjorde någon egentlig värdering av riskerna med att köra
utan tågstopp
- Systemet, kanske framför allt Informationsöverföringen mellan sändare och vagnsutrustning,
var möjligen inte tillräckligt funktionssäkert. Almex-systemet var knappast byggt
för säkerhetskritiska tillämpningar.
- Vägverket kopplades in i ett alltför sent skede.
Källor
Handlingar i Vägverkets arkiv, Riksarkivet, bland annat
Teknisk beskrivning över aut. tågstopp,
odaterad
Preliminär beskrivning, den 24 maj
1978
[Forsberg 2012] Forsberg, Anders: "Linje 5 och linje 15" 2012
Muntliga uppgifter från en GS-anställd som arbetade inom projektet
Senare ATC-planer vid GS
Angeredsbanans signalsystem
Startsidan
Sidan uppdaterad den 12 juni 2019